轴箱体凹槽加工组合铣电气控制系统PLC改造设计.doc
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1、湖南铁道职业技术学院毕业设计(论文)摘要本设计说明书针对轴箱凹槽加工铣床电气控制线路,进行PLC改造,轴箱凹槽加工铣床主要用车刀对平面、斜面、螺旋面及成型表面工件进行车铣加工的车床,广泛运用于工业加工生产中。其电气系统采用的是常规继电控制系统,因而线路复杂、故障率高、维修困难。针对这些情况,我们从经济性、可靠性、先进性、简易性对它进行大修。制定了机床修理计划,对电气系统的全部或大部分元器件进行解体、修理、更换和调整,从而全面消除机床存在的隐患、缺陷,恢复电气系统达到所规定的性能和精度。利用大修时机对设备某部分及实施某些新技术改造措施,以保证达到正常上产的质量标准。轴箱凹槽加工铣床是机械加工的主
2、要设备,适于加工复杂型的工件。在生产过程中,常会发生电器和机械故障。因此在维修工作中,首先必须对电路进行分析,掌握电路的工作原理。下面就电路的工作情况进行分析。随着自动化技术,计算机技术网络通信技术的迅猛发展,使PLC的功能日渐增多,它不仅能实现单机的控制,而且能实现多机的控制,同时随着PLC技术的不断发展,在自动化技术的领域中PLC起到了不可忽略的作用,由于PLC在继电器的比较中有着许多的功能胜过或者优于继电器,从而使PLC逐步取代继电器,使得其自动化控制有了更进一步的发展,无论从操作,维修,保养还是从线路的简化等方面都更加方便,其优点更加的突出!本文就根据PLC的优点对轴箱凹槽加工铣床进行
3、电器线路改造,机床原有的操作方式不变,机床的主电路不变,从而使机床的控制线路简化了,机床故障率降低了。首先提出电路改进的总体构思,设计出来了PLC的梯形图及接线图,重点分析了部分电路的调试过程。通过此次设计掌握了PC,CAD等制图软件的应用和论文的撰写这篇论文是对我大学三年学习生活一次全面总结。关键词:轴箱凹槽加工铣床 接触器控制系统 PLC控制 机床电气线路改造 PLC程序设计AbstractAxle box groove machining milling machine mainly used tool for plane, slant, helical surface and shap
4、e workpiece surface turning and milling machining lathe, widely used in industrial processing production. Its electric system USES is the conventional relay control system, thus line complex, failure rate is high, the maintenance difficulties. In view of these situations, we from economy, reliabilit
5、y, advanced, simplicity to overhaul. Formulated the machine repair plan, to electrical system all or a majority of components for disintegration, repair, replacement and adjustment, and overall to eliminate the hidden troubles of machine tool, defect, restore electrical system to the specified perfo
6、rmance and accuracy. Use a part of equipment overhaul time and implement some new technical reform measures to ensure the normal production quality standards. Axle box groove machining milling machine is the main equipment of mechanical processing, suitable for processing factors of the workpiece. I
7、n the production process, often happen electrical and mechanical failure. So in maintenance work, must first to circuit analysis, grasps the electric circuit principle of work. The circuit work to carry on the analysis. With automation technology, the computer technology network communication techno
8、logy rapid development, make the function of PLC increase day by day, it not only can realize the control of single, and can realize many machine control, and at the same time, along with the continuous development of PLC technology, automation technology in the field of PLC played a role can not be
9、 ignored, because PLC in the relay in the comparison of has many function is better than or is better than the relay, so that the PLC is gradually replacing relay, make its automation control have further development, no matter from operation, maintenance, maintenance or from line simplification and
10、 more convenient, its advantages more prominent! This paper according to the advantage of PLC to axle box groove machining milling machine for electric circuit transformation, machine original mode of operation is changeless, machine tools main circuit constant, so that the machine tool control line
11、 simplified, machine tool failure rate reduced. At first the article puts forward the circuit improved overall conception, design out PLC ladder diagram and wiring diagram, and analyses the part of the circuit debugging process. Keywords: axle box groove machining milling machine contactor control s
12、ystem PLC control machine electric circuit transformation PLC program design目录前言8绪论10第一章1.1铣床简单介绍111.2 机床特点11第二章2 轴箱体凹槽铣床硬件设计122.1 轴箱体凹槽铣床元件122.2 轴箱体凹槽铣床运动形式和拖动特点132.3 轴箱体凹槽铣床的电力控制要求14第三章3 电气控制原理143.1 电气原理图143.2控制电路分析15第四章4 轴箱体凹槽铣床软件设计204.1 PlC的基本定义和PLC的主要特点204.2 S7-200编程使用介绍264.3轴箱体凹槽铣床电气控制线路的PLC设计
13、294.4输入输出信号及其地址与编号344.5输入输出接线图及PLC梯形图与系统调试第五章5 总结36致谢37前言 自从1969年第一台可编程控制器在美国问世以来,在工业控制中得到广泛的应用。近年来,我国在石油、化工、机械、轻工、发电、电子、橡胶、塑料加工等行业工艺设备的电气控制中,越来越多地采用PLC机控制,并取得了显著的效果,深受各行业的欢迎。铣铣床是以各类电动机为动力的传动装置与系统的对象以实现生产过程自动化的技术装置。随着电子技术的发展,可编程序控制器日益广泛的应用于机械、电子加工与设备电气改造中。 铣床作为机械加工的通用设备在内燃机配件的生产中一直起着不可替代的作用。自动铣床具有工作
14、平稳可靠,操作维护方便,运转费用低的特点,已成为现代生产中的主要设备。自动铣床控制系统的设计是一个很传统的课题,现在随着各种先进精确的诸多控制仪器的出现,铣床控制的设计方案也越来越先进,越来越趋于完美。在我国7080年代大多数铣床中,大多数的开关量控制系统都是采用继电器控制,也有相当一部分辅机系统是采用继电控制。因此,继电器本身固有的缺陷,给铣床的安全和经济运行带来了不利影响,用PLC对铣床的继电器式控制系统进行改造已是大势所趋。自动铣床的发展及现状:从上世纪80 年代起铣床制造业的发展虽有起伏但对自动控制技术和自动铣床床一直给予较大的关注。经过九五自动车床和加工中心包括自动铣床的产业化生产基
15、地的形成,所生产的中档普及型自动铣床的功能性能和可靠性方面已具有较强的市场竞争力。但在中高档自动铣床方面与国外一些先进产品相比仍存在较大差距。这是由于欧美日等先进工业国家于80 年代先后完成了自动机床产业进程,其中一些著名机床公司致力于科技创新和新产品的研发引导着数控机床技术发展,如美国英格索尔公司和德国惠勒喜乐公司对用于汽车工业和航空工业高速数控铣床的发展日本牧野公司对高效精密加工中心所作的贡献,德国瓦德里希公司在重型龙门五面加工铣床方面的开发以及日本马扎克公司研发的车铣中心对高效复合加工的推进等等。相比之下,我国大部分数近代机床产品在技术处于跟踪阶段。表1以中挡铣床为例列出国内外先进产品主
16、要技术指标,由此可以看到效率精度和可靠性等方面均有明显差。随着科学技术的不断发展,生产工艺的不断发展改进,特别是计算机技术的应用,新型控制策略的出现,不断改变着电气控制技术的面貌。在控制方法上,从手动控制发展到自动控制;在控制功能上,从简单控制发展到智能化控制;在操作上,从策重发展到信息化处理;在控制原理上,从单一的有触头硬接线继电器逻辑控制系统发展到以微处理器或微型计算机为中心的网络化自动控制系统。轴箱凹槽加工铣床是由普通机床发展而来。它集于机械、液压、气动、伺服驱动、精密测量、电气自动控制、现代控制理论、计算机控制等技术于一体,是一种高效率、高精度能保证加工质量、解决工艺难题,而且又具有一
17、定柔性的生产设备。铣床的广泛应用,给机械制造业的生产方式、产品机构和产业机构带来了深刻的变化,其技术水平高低和拥有量多少,是衡量一个国家和企业现代化水平的重要标志。一种新型的控制装置,一项先进的应用技术,总是根据工业生产的实际需要而产生的。 绪论可编程序控制器产生以前,以各种继电器为主要元件的电气控制线路,承担着生产过程自动控制的艰巨任务,可能有成百上千只各种继电器构成复杂的控制系统,需要用成千上万根导线连接起来,安装这些继电器需要大量的继电器控制柜,且占据大量的空间。当这些继电器运行时,又产生大量的噪声,消耗大量的电能。为保证控制系统的正常运行,需要安排大量的电气技术人员进行维护,有时某个继
18、电器损坏,甚至某个继电器触头接触不良,都回影响整个系统的正常运行。如果系统出现故障,要进行检查排除故障又是非常困难的,全靠电气技术人员长期积累经验。尤其是在生产工艺发生变化时,可能需要增加很多的继电器或继电器控制柜,重新接线或改线的工作量很大,甚至需要重新设定控制系统。尽管如此,这种控制系统的功能仅仅局限在能实现具有粗略定时、计数功能的顺序逻辑控制。因此,人们迫切需要一种新的工业控制装置来取代传统的继电器控制系统,是电气控制系统工作更可靠,更容易维修,更能适应经常变化的生产工艺要求。可编程控制器(Programmable Controller)简称PC,在办公自动化和工业自动化中广泛使用的个人
19、计算机(Personal Computer)也简称PC,为了避免混摇,现在一般将可编程序控制器简称为PLC(Programmable Logic Controller).随着可编程控制器在国内的运用和推广,人们找到了万能铣床较理想的控制系统,即PLC控制系统。由于其具有可靠性高,抗干扰能力强,维修检测方便等优点,适合于对万能铣床的控制,获得广泛的推广。现在万能铣床已全部采用PLC控制,结束了近二十年使用继电控制的历史。本文主要以该厂对PLC控制系统的研究,推广介绍可编程控器在万能铣床上的应用。自从1969年第一台可编程控制器在美国问世以来,在工业控制中得到广泛的应用。近年来,我国在石油、化工、
20、机械、轻工、发电、电子、橡胶、塑料加工等行业工艺设备的电气控制中,越来越多地采用PLC机控制,并取得了显著的效果,深受各行业的欢迎。1988年开始将可编程序控制器应用在万能铣床上,至今使用情况一直良好。 国外生产PLC的厂家很多,最著名的有美国A-B公司和GE-FANUC公司,日本的欧姆龙公司和三菱公司,德国AEG公司和西门子公司,法国的TE公司。它们号称PC领域的大雄,代表PC的最高水平。它们在中国都有各自的代理商,很容易买到其产品。国产PLC以小型为主,多数为仿制产品,I/0点均在128点以下。主要厂家有上海工业自动化仪表研究所,苏州电子计算机厂,北京机械工业自动化研究所,无锡华光电子工业
21、公司中科院自动化研究所究上海香岛机电制造公司。一般只处理开关量,进行逻辑运算,顺序运算 。第一章1.1 铣床简单介绍 铣床是一种通用的多用途机床,它可以进行平面、斜面、螺旋面及成型表面的加工,是一种较为精密的加工设备,它采用继电接触器电路实现电气控制。PLC专为工业环境应用而设计,其显著的特点之一就是可靠性高,抗干扰能力强。将铣床电气控制线路改造为可编程控制器控制,可以提高整个电气控制系统的工作性能,减少维护、维修的工作量。 铣床是由普通机床发展而来的。它集成于机械、液压、气动、伺服驱动、精密测量、电气自动化控制、现代控制理论、计算机控制等技术于一体,是一种高效率、高精度能保证加工质量、解决工
22、艺难题,而且又具有一定柔性的生产设备。万能铣床的广泛应用,给机械制造业的生产方式、产品机构和产业机构带来了深刻的变化,其技术水平高低和拥有有量多少,是衡量一个国家和企业现代化水平的重要标志。1.2 机床特点(1) 能完成很多普通机床难以加工或者根本不能加工的复杂型面的加工。(2) 采用轴箱凹槽铣床可以提高零件的加工精度,稳定产品的质量。(3) 采用轴箱凹槽铣床可以比普通机床提高23倍生产率,对复杂零件的加工,生产率可以提高十几倍甚至几十倍。(4) 此机床具有柔性,只需更换程序,就可以适应不同品种及尺寸规格零件的自动加工。(5) 大大的减轻了工人的劳动强度。轴箱凹槽铣床是一种高效率的加工机械,在
23、机械加工和机械修理中得到广泛的应用,轴箱凹槽铣床的操作是通过手柄同时操作电气与机械,以达到机电紧密配合完成预定的操作,是机械与电气结构联合动作的典型控制,是自动化程度较高的组合机床。但是在电气控制系统中,故障的查找与排除是非常困难的,特别是在继电器接触式控制系统,由于电气控制线路触点多、线路复杂、故障率高、检修周期长,给生产与维护带来诸多不便,严重地影响生产。本文所述方案是对原来的继电器接触式模拟控制系统进行PLC改造而成,经实际运行证明该PLC控制系统无论是硬件还是软件,控制稳定可靠, 具有极高的可靠性与灵活性, 更容易维修,更能适应经常变动的工艺条件,取得了较好的经济效益。第二章2.轴箱体
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