低压空压机微机监控系统的设计与实现.doc
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1、低压空压机微机监控系统的设计与实现 摘要: 一种基于可编程控制器(PLC)构成的微机监控系统,实现低压空压机(以下简称低压机)的信号采集与自动控制。PLC的RS-485接口与远方上位机通讯,实现远方监控。本文以时间为序,详细介绍研制过程,在软件设计中着重阐述PLC通讯程序的设计。关键词: 低压机 PLC 独立集成 程序设计 1.电厂概况:八盘峡水电厂是黄河兰州段刘、盐、八梯级水电厂的第三级,是径流河床式调峰电站。全厂共6台机组,单机容量为36MW和40MW,总装机容量为220MW,是一个生产运行了年的老厂。2. 原设备概况:我厂低压风系统的两台2V-6/8型低压机,是全厂辅助系统中的主要设备,
2、由其提供的0.8MPa风压,主要供给发电机制动风闸、顶盖围带密封及蜗壳闸门吹沙等处。由于该风压是全厂发电机组开机条件之一,因此是不允许间断的。低压机是本厂初建时安装的,运行至今已有30年。原自动控制设备采用前苏联电力工业设计模式,其逻辑控制回路由继电器及电阻构成,气压信号由电接点压力表采集,由三相交流接触器启停电机,故障报警及电机保护装置十分简单。以上设备构成的控制系统结构复杂,难以检修、维护、校验,给运行及检修人员带来极大不便。大部分设备已老化严重,无法购买备品。控制回路故障频繁发生,严重影响安全生产,曾多次造成直接经济损失,每年消耗大量检修费用。3. 原控制系统常见缺陷及原因:3.1逻辑控
3、制回路故障:原控制回路是由阿城ZJ-4型中间继电器构成,延时回路由钟表机构时间继电器构成,控制回路电源电压为AC220V。由于继电器触点电火花氧化,如不定期清扫,会经常发生接触不良所造成的故障,诸如低压机不启动,或启动后控制回路不自保持而造成的频繁启动。时间继电器钟表机构老化发卡,常使低压机延时排污回路拒动。3.2电接点压力表缺陷:原0.8MPa采样气压,是由铜管引入电接点压力表中,因每年一度的校表工作,经常拆装压力表,使铜管与压力表接口密封不严,造成漏气。3.3三相交流接触器故障:两台低压机,各由一台45KW电机驱动。电机采用全压启动方式,启动电流大,经常烧毁接触器主触头,使主触头粘连,造成
4、电机不停止或两相运行的危险情况。因交流接触器的热耦动作不可靠,对电机起不到可靠的过流保护作用。没有相应的电源不平衡、缺相及欠压等保护装置,一但出现故障,便有烧毁电机的危险,严重威胁全厂发电机组安全运行,甚至会引发重大事故。3.4报警回路缺陷:两台低压机共有24种故障,诸如:备用机启动、储气罐压力过低、储气罐压力过高、气缸温度过高等。而在当地反映这些故障的只有一个故障指示灯,当出现故障信号时,运行和检修人员无法区分具体故障,只能逐一查找来判断是哪一台机的哪种故障,这给运行和检修人员的维护工作造成极大不便,严重影响检修效率。3.5旁路电阻缺陷:原控制回路继电器的复归,是靠外置大功率电阻的旁路来实现
5、,当回路发生故障使电阻长期通电,造成电阻发热严重甚至烧毁,引发控制回路断路缺陷。3.6其它:由于原控制回路结构及设备上的原因,使整个系统不便检修和校验,工作空间狭小,不利于展开工作,达不到安全、方便、快捷的检修要求。原系统如要检修上述某一缺陷,需运行、机械、水工、电气自动、倦线、仪表等诸多班组共同配合,才能进行工作。工作人员多,穿插作业,协调困难,因此延长了检修时间,难以保证低压技术用风的正常供给。4. 改造的必要性:当今世界,微机监控已是现代工业生产控制的主流,我厂97年完成3#发电机组的监控改造,上位机工作站的以太通讯网络已建立,对辅助系统的监控改造已成必然趋势。原低压机控制系统已不符合安
6、全、经济、可靠的运行要求。为确保安全生产,提高我厂辅助设备自动化控制水平,使辅助系统与全厂微机监控系统接轨,便于运行操作监视,减少检修人员维护量,改善劳动条件,为企业节约检修费用,采用微机监控技术改进低压机控制系统是十分必要和迫切的。 5. 研制概况:5.1设计原则98年1月,制定如下设计原则: 为节约改造资金,对控制系统要求独立研制、系统集成、程序设计、现场调试,直至投入正常运行。 符合全厂综合自动化要求进行总体设计和系统配置。本着安全、可靠、经济、实用的原则,使计算机在水电厂辅助设备上的应用达到一个新水平。 系统应高度可靠,不但其本身的局部故障不会影响现场设备的正常运行,而且系统的MTBF
7、及各项可用性指标均要达到部颁“水电厂计算机监控系统设备技术要求”的规定。 采用开放式系统,系统开放环境应符合ISO(国际标准化组织)所规定的OSI(开放系统互连)标准。 控制程序采用模块化、结构化的设计方式,使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。 系统应能与全厂公用计算机系统之间进行通讯,使采集数据上传上位机ALP工作站,实现远方监控功能。 故障信号显示直观,控制操作方便。 系统外部结构简单,维护方便,应达到免检。 系统开发针对本厂的具体情况,采取总体设计,分步实施的办法,力争在较短的时间内完成全部系统的投运工作。5.2单片机的尝试:从98年3月开始,试用51系列8031单片机来实现对低压机的
8、自动控制。采用典型单片机I/O控制系统,并用protel设计了PCB双面电路板。在硬件系统构成后,用开发机对其进行编程及彷真操作。在调试过程中发现单片机经常出现程序跑飞现象,加设看门狗电路,防止程序跑飞,但效果并不好。由于所设计的单片机控制系统满足不了设计原则,加之对单片机开发的技术水平有限,经过半年的开发后,决定放弃这种尝试。5.3可行性方案:98年8月,通过大量查阅现代工业控制的有关资料之后,又经过多方面的对比,决定采用PLC实现对低压机的控制,并提出了三种可行性方案:F PLC集中控制模式方案F 双PLC主从冗余控制模式方案F 双PLC独立控制模式方案在上述可行性方案中均详细论证了各种控
9、制模式的优缺点及其性能价格比。5.4 集中控制方案的确立:98年10月,经过对三种可行性方案的具体研究和分析后,最终决定采用性价比高的PLC集中控制模式方案(见图1);更换原有的控制盘,将交流接触器更换为无触点的固态开关,用压力变送器取代电接点压力表。为了便于运行人员掌握,系统操作方式完全移植原有的运行操作方式。方案确立后,根据现场需要选定了所需设备型号。5.5 设备的订购:98年11月,赴西安订购所选设备,定制标准控制盘柜。经过多方选择,最终采用三菱公司的PLC。5.6 软件编程及技术图纸:98年12月,对PLC进行脱机编程并设计如下技术图纸:4 控制系统总体设计说明4 控制系统结构原理图4
10、 控制系统开入开出测点定义表4 系统监控流程图4 PLC逻辑控制梯型图4 控制柜内部设备及引出端子配线表5.7 安装,调试:99年4月,按照系统设计所选购的设备全部到货,开始组装系统控制盘柜,按图施工配线。安装完工后,检查各方面接线无误,系统控制柜送电,调试PLC监控流程。调试采用模拟开入模拟开出的方式,自制模拟开入信号装置用以修改PLC流程。99年6月,低压机监控系统,在试运行其间,系统工作稳定,动作可靠。9月, 投入正式运行至今。4. 监控系统结构:打印机上位机中央音响报警中控光字光纤以太网低压储气罐RS-485串口通讯工业控制机A/D可编程控制器数字气压变送器P L C反馈状态信号监控开
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